5000t/d生產(chǎn)線生料制備采用RMR57/28/555立磨。在試生產(chǎn)期間,常常出現(xiàn)因操作不當(dāng)引起循環(huán)
斗式提升機(jī)電流過高,導(dǎo)致
斗式提升機(jī)壓死、磨機(jī)跳停的現(xiàn)象,不但給現(xiàn)場人員增加了較大的工作量,也影響了生產(chǎn)。經(jīng)過操作員的不斷總結(jié)和實(shí)踐,目前形成了一套行之有效的中控處理措施,有效避免了此類現(xiàn)象的發(fā)生。
存在問題外循環(huán)斗式提升機(jī)型號(hào)為:NSE300×33350,輸送能力為450t/h,電動(dòng)機(jī)功率為75kW,額定電流為140A,報(bào)警值為150A。在實(shí)際生產(chǎn)中,常常會(huì)因原料突然變化、來料不穩(wěn)等原因,使磨況發(fā)生了改變,造成外循環(huán)物料多,導(dǎo)致提升機(jī)電流高。在生產(chǎn)初期,通常采用的操作方法是迅速減少喂料量,同時(shí)加大研磨壓力,適當(dāng)降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,讓盡量多的細(xì)粉隨氣體排出磨外,減少磨內(nèi)物料量,從而降低外循環(huán)物料量。但在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn),此種操作方法調(diào)整時(shí)間過長,大量的物料來不及排出磨外,終將循環(huán)斗式提升機(jī)壓死。由于該提升機(jī)與磨機(jī)是連鎖關(guān)系,提升機(jī)跳停后磨機(jī)同樣會(huì)停機(jī)。
改進(jìn)措施通過摸索和實(shí)踐發(fā)現(xiàn),當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流達(dá)到臨界值140A,甚至達(dá)到報(bào)警值150A時(shí),迅速采取以下措施,可有效避免循環(huán)斗式提升機(jī)的壓死。
?、偌蓖H肽テ?,禁止物料入磨。②迅速降低研磨壓力,使物料在磨盤上暫時(shí)形成較厚的料層,使進(jìn)行外循環(huán)斗式提升機(jī)的物料銳減。③適當(dāng)降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使磨內(nèi)細(xì)粉盡快排出磨外(選粉機(jī)轉(zhuǎn)速不宜過低,以防生料細(xì)度過粗)。④當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流有下降趨勢,并降至140A左右時(shí),可以減少料量至200~300t/h,開啟入磨皮帶喂料,調(diào)整磨況至穩(wěn)定狀態(tài),再進(jìn)行正常操作。
經(jīng)過實(shí)踐證明,此種操作方法簡單易行,可在較短時(shí)間內(nèi)迅速降低外循環(huán)物料量,有效避免了因外循環(huán)物料量大造成循環(huán)斗式提升機(jī)壓死、磨機(jī)跳停的現(xiàn)象,對(duì)磨機(jī)的長期運(yùn)行起到了至關(guān)重要的作用,從而保證了回轉(zhuǎn)窯的正常供料,也大大降低了生料粉磨系統(tǒng)電耗。